一、二类轴承出产加工现状及存在疑问
1、“32672”轴承内、外套系用Gcr15simn钢材加工而成,其尺度系列较大,热处理淬火工序很难操控其缩短量及变形程度,经常构成淬火后椭圆大和无磨加工留量,然后致使内、外套滚道尺度过磨。
2、“32672”轴承内、外套滚道因为淬火椭圆因素,构成留量不均匀,这么加工剩余应力不均匀,然后致使套圈终磨后滚道尺度不安稳,很难操控在技术规则范围内。
3、“32672”轴承内、外套滚道初磨加工时,因为机床设备老化等因素构成磨头主轴旋转精度低,就构成粗磨后滚道棱面度大,致使终磨后滚道尺度超差。
4、技术和谐作业跟不上。因为以上因素致使“32672”滚道过磨,影响了整套轴承的安装游隙,致使游隙不合格,构成轴承的反转基地的不确定性,致使坚持器基地径过大或过小(坚持器孔基地径均按规则一致尺度加工),经常发生轴承旋转灵活性下降和游隙不均匀的景象,这么致使“32672”轴承一次配套合格率仅为60%,也构成安装工时、加工(钻、焊接)坚持器工时及资料等不必要的浪费。
二、二类轴承目标的挑选
短圆柱滚子轴承分为单列、双列、四列等几大类,但仔细研究其构造特色有很多共同之处:直滚道、焊接保护器等。因而在出产加工进程呈现的疑问也极其类同,所以优化技术的内容会很类似,故挑选年产量最大的短圆柱滚子轴承“32672”类型为代表进行优化技术构造实验,并将经历推行至其他类型轴承加工技术中去,以便获得更可观的经济效益。
三、二类轴承改善计划和办法
对于以上疑问,对“32672”轴承原加工技术进行了优化改善,采取的技术办法包含:
1、为避免热处理淬火无留量和变形大,积极与热处理厂联系,配合操控变形量,并依据该厂供给的热处理缩短量数据,恰当调整滚道留量。这么就确保热处理淬火后、磨加工留量契合技术请求。
2、为避免终磨后尺度不安稳,在原加工技术基础上增加了附加回火工序,以便消除加工应力,确保滚道尺度的安稳。
3、经过改造、大修机床设备,进步主轴旋转精度,以及操控进刀量等措适来进步滚道初磨表面光洁度,以避免滚道过磨。
4、经过与出产调度部分和谐,在确保出产进展前提下,将技术构造改为先加工受缩短量影响大的内套滚道,以便在内套滚道过磨情况下,经过技术人员剖析核算,拟定出相应的办法(外套可恰当欠磨和改动坚持器孔基地径),以确保配套合格率。
5、紧缩滚道终磨公役带,使其尺度(一批)一致在一个很小的范围内,彼此差小。这么就确保配套一次合格率进一步进步,节省了很多的配游隙时刻。
选用优化后的磨加工技术辅导出产以来,“32672”短圆柱滚子轴承的一次配套合格率由60%进步到96%以上,大大下降了返修率,节省工时及资料,下降了出产成本。